【冶金铸造】关于电炉熔炼灰铁增碳剂的使用

【冶金铸造】关于电炉熔炼灰铁增碳剂的使用

 煅烧石油焦因其高碳含量、低硫和低杂质,在现代制造业中起着尤为重要的作用,特别是在铝和钢铁工业中。


 

【冶金铸造】关于电炉熔炼灰铁增碳剂的使用

 

    铸铁电炉熔炼,使用较多废钢加石墨化增碳剂,现在已经比较普遍了,但是在增碳剂的使用质量上,各家工厂有不同选择,即使用石墨化很好的增碳剂,有煅烧石油焦和石墨碎,但是很多工厂也在使用精煤增碳剂。增碳剂的质量好坏,我们主要看其石墨化程度,好的增碳剂含石墨碳95~98%以上,硫含量在0.02~0.05%,氮含量在100~200PPM。而精煤增碳剂碳含量在80~90%,硫含量在0.5%以上,氮含量在500~4000PPM,这是低档次的增碳剂,没有经过高温煅烧的石油焦,或者煅烧温度不足的石油焦价格较低,而高端的增碳剂价格则相对要高的很多,所以很多工厂依然选用便宜货。

关于电炉熔炼灰铁增碳剂的使用插图1.png

      许多中国专家学者多次谈到,增碳剂的质量是电炉多加废钢熔炼灰铁的关键,而成本决定了许多工厂在使用较为便宜的增碳剂,其使用的情况有时很好,没有发现严重质量问题,(可能与其电炉熔炼的温度,保温时间,微量元素等等有关)有时却发现大量气孔缺陷。近期看见某厂就有如此质量问题发生。对于普通灰口铸铁,在碳硅量较高时,气孔缺陷不太显明,而在碳硅量较低的高牌号灰铁中反映显然,铸件气孔缺陷严重。对于球铁铸件,气孔缺陷很不显明,估计是其中的镁,稀土有强烈除气作用,但是气孔缺陷也时有发生。低档次增碳剂对于球铁的影响,估计主要是硫和其他杂质含量,影响石墨球的圆整和出现异常基体。此厂现在看来,综合总的成本(包含废品损失),其使用低档次增碳剂确实是不划算的。

      增碳剂质量好坏,一般工厂化验不了,特别是氮含量。品质优与劣的石墨化程度区别显明,鉴别方法是在白纸上书写痕迹清晰,手感舒适与否来粗判(氮含量未知),而档次中等的,一般是煅烧温度没有在2700°C以上,或者煅烧时间不足,石墨化程度不全部,造成硫含量高,氮含量也高的石油焦也在大量冒充好的增碳剂。还有碳化硅生产中,或者其他生产方法产生的细粉状石墨粉或煤粉,经过添加粘土压制成粒状石墨颗粒增碳剂,等等,其质量情况混杂,我们很难辨别,应尽快建立此种增碳剂的标准和测试方法。

关于电炉熔炼灰铁增碳剂的使用插图2.png

      电炉多加废钢熔炼灰铁或者球铁,增碳剂必须使用好的,比如石墨化石油焦,它是经过特别电炉炉内高温,无氧情况下,使自由碳或者叫无定型碳转变成石墨,这种增碳剂如果处理温度在2700°C左右,时间保证,则氮,硫含量很低。我们都知道,灰铁熔炼,废钢加入逐步增加,铁水氮含量逐步增加,出炉时孕育量增加,含气量增加,如果此时再使用不好的增碳剂,就是氮含量很高的增碳剂,结果是三者合一,使铁水含气量增加,此时如果有少量氢气(氢气的MAX含量比氮少一个数量级),就更加重了出现气孔或者裂缝状的氮气孔缺陷。

      电炉加入增碳剂,一般方法是把计算配料的总加入量分成3~4次加入,废钢加入时,加入大部分,随着熔炼继续,再逐步加入,要求液面渣子较少时加入,但是一定要留一点,(0.1%左右碳量的增碳剂,为什么要0.1%左右?增碳量大于0.2%,容易出现厚大,粗片石墨。)在出炉前加入,这等于对电炉铁水做了增加石墨核心的预处理,减低异形石墨产生,增加球铁的石墨球数,都有好处。

      好的增碳剂,在干净的电炉液面加入吸收都在80%以上,如果将电炉高温铁水倒出三分之一后,加入增碳剂,再将这些铁水倒入炉内,使炉内铁水充足搅拌,吸收率可以达到85~90%。此时一般要求温度高一些,因为其是吸热反应。

      铁水氧化严重,增碳时,碳的吸收较低,因为碳还原铁和其他金属,消耗了很多,感觉吸收较低。

关于电炉熔炼灰铁增碳剂的使用插图3.png  

      熔炼末期加入少量增碳剂(0.05~0.1%,必须是很好的增碳剂!越是后期加入的增碳剂,质量越要好!),也叫做铁水的预处理,增加了石墨核心,这时看增碳剂液面吸收之后,尽快出炉,做其他处理,如果因为生产现场其他故障原因,不能出炉,保温时间稍长,则增加石墨核心的预处理成效会消失,要把握好时机,就像炒菜要把握调味,火候,成熟度等等几个方面都要恰到好处,这时的预处理成效理想。自己慢慢体会掌握。

      近日连续去了两家铸造工厂,都是灰铁,多加废钢,以增碳剂补碳。由于使用了煤和没有高温煅烧的石油焦增碳剂,铸件加工后,铸件表面还可能出现严重气孔,改成经过高温煅烧的石墨化石油焦增碳剂后,气孔彻底解决。两家企业都在青岛,一个在胶州李哥庄,一个在惜福镇西铁村。

      现在越来越多的铸造企业做电炉灰铁的经历证明,增碳剂质量是多加废钢熔炼灰铁的关键因素。

关于电炉熔炼灰铁增碳剂的使用插图4.png

      这两年,走访看见一些铸造企业,在使用没有煅烧的石油焦增碳剂出现大面积气孔之后,开始使用氮含量中等的半石墨化石油焦增碳剂,目的还是想利用氮来强化灰铸铁。他们以50%废钢配料生产制动鼓灰铸铁HT250,碳比较高,在3.45%以上,把氮控制在出现气孔的危险边沿,同时也减少了成本,不像之前习惯的做法,以低氮石墨化增碳剂配料。这是一个新的发现,也肯定有其存在的道理。

 


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